9月份以来,冀中能源峰峰集团通过设备升级改造,促进机电效能充分发挥,赋能煤炭主业高质量发展。
该集团积极通过设备升级提升采掘效率。在东兴泰矿和大社矿推进应用盾构机掘进,盾构作业呈现出平稳高效运行态势,东兴泰矿保持了平均日进12.5米的水平,大社矿盾构作业克服地质条件影响,单进实现稳步提升。在赤峪煤矿,狈1208工作面采煤机功率从原来的930千瓦升级为1180千瓦后,破砟能力大大提高;过断层期间,全岩硬岩段爆破较更换前炮眼数量进一步减少,其他全岩段实现不用爆破直接截割,有效提升了推采效率。
该集团积极推进现服役机电设备优化改造,提升设备运行质效。在辛安矿,通过在原有溜煤嘴液压装置上为液压机构中加装电磁泄压阀,显着降低了设备卡阻损坏风险,使溜煤嘴液压机构工作更加稳定,有效避免因操作不当或机构异常对溜煤嘴的破坏,保证了排矸系统正常运转,为矿井生产目标的顺利实现提供了有力保障。在精煤生产领域,马头洗选厂联合厂家完成446#精煤压滤机升级改造,通过更换压紧板头板、增设角吹风控制阀门及暗流管,并在控制程序中新增角吹风功能,成功将煤饼水分控制在20%以下,同步实现压滤效率提升、能耗降低与产物质量优化。邯郸洗选厂完成循环水水位控制改造,系统停车时间从近30分钟缩短至10分钟左右,不仅有效规避了水位过高导致的溢流风险,还通过远程控制降低了职工劳动强度及难度,同时节省了大量电费支出。
同时,该集团强化培训工作,提升职工对机电设备的驾驭操控能力。九龙矿自制本安型移变实操机,利用报废的高压保护器及机构传动组件,设计构建了24伏本质安全型直流供电回路,并在电路中串联急停开关与分合闸控制按钮,成功研制出可模拟真实运行工况的实操训练装置。该设备实现了高压保护器分合闸机构动作程序的可视化展示,使职工在动手操作过程中能够直观观察传动部件之间的联动关系,显着提升了学习理解深度,职工对高压保护器常见故障类型的识别准确率提升超过70%,在实际井下作业中,设备故障排查的平均用时缩短达40%,大幅提高了现场运维效率。
(峰峰集团新闻中心 连洁雨)